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影響煙氣脫硫石膏附著水質(zhì)量分?jǐn)?shù)的因素分析

2018-02-06  來自: 威海市銘遠(yuǎn)環(huán)保科技有限公司 瀏覽次數(shù):1375


影響煙氣脫硫石膏附著水質(zhì)量分?jǐn)?shù)的因素分析

于 崢

(廣州珠江電力有限公司,廣州511457

(轉(zhuǎn)自除灰脫硫脫硝技術(shù)聯(lián)盟)

摘 要:針對石灰石/石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中出現(xiàn)的石膏附著水超標(biāo)問題,結(jié)合實例從脫硫化學(xué)檢測入手進(jìn)行分析,綜合考慮設(shè)備狀況和系統(tǒng)實際運行方式等方面,指出了該脫硫石膏從結(jié)晶到脫水全過程中存在的問題,并提出保證石膏品質(zhì)的措施。

關(guān)鍵詞:脫硫;石膏;附著水;控制

1 石灰石/石膏法脫硫工作原理

在石灰石/石膏法脫硫工藝中,吸收塔內(nèi)的石膏漿液通過石膏排出泵送入石膏水力旋流站濃縮,水力旋流器按照石膏顆粒的粒度對石膏漿液進(jìn)行分選,濃縮后的石膏漿液進(jìn)入真空皮帶脫水機,稀漿液被送至緩沖箱,期間開啟濾餅沖洗水沖洗石膏濾餅,降低雜質(zhì)中氯、氟等離子的質(zhì)量濃度,石膏過濾水收集在濾液箱中,經(jīng)脫水處理后的石膏由皮帶輸送機送入石膏料倉存放待運,石膏旋流站出來的溢流漿液一部分進(jìn)入廢水旋流站,一部分返回吸收塔循環(huán)使用。

2 機組概況

某電廠在運4臺300MW 燃煤機組,總裝機容量1?。玻埃埃停?。濕法石灰石/石膏煙氣脫硫裝置(FGD)采用二爐一塔(1、2號鍋爐為一塔,3、4號鍋爐為一塔)設(shè)計,每套裝置的煙氣處理能力為2臺鍋爐100%BMCR工況時的煙氣量,公用裝置包括石灰石漿液制備、石膏脫水、工藝水、壓縮空氣、廢水處理等系統(tǒng),脫硫效率按大于91%設(shè)計。石膏脫水系統(tǒng)包括:2套石膏旋流系統(tǒng);2臺真空皮帶脫水機,每臺真空皮帶脫水機的額定容量按4臺鍋爐BMCR工況運行時產(chǎn)生的石膏漿液量的75%配置;水環(huán)式真空泵;一套濾液分離系統(tǒng);一套濾布沖洗水箱和沖洗水泵;石膏餅厚度監(jiān)測系統(tǒng)等。2套系統(tǒng)的石膏旋流器能交叉運行,石膏表面附著水質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤10%為達(dá)標(biāo)。

該廠2套FGD投入運行初期,生產(chǎn)狀況比較穩(wěn)定,石膏附著水質(zhì)量分?jǐn)?shù)一直控制在保證值內(nèi);但2010年1月以后的一段時間,石膏附著水嚴(yán)重超標(biāo),濾餅有“漿液化”傾向,造成積料堵塞,影響生產(chǎn)過程的正常進(jìn)行,見圖1。

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3 石膏附著水質(zhì)量分?jǐn)?shù)超標(biāo)原因

石膏附著水質(zhì)量分?jǐn)?shù)是脫水系統(tǒng)的重要性能指標(biāo),綜合反映了系統(tǒng)的工作狀況。如果附著水質(zhì)量分?jǐn)?shù)過高,石膏的黏性增強,在裝載、提升、輸送的過程中極易黏附在各種設(shè)備容器上[1],不僅導(dǎo)致石膏卸料困難,而且造成較大范圍的環(huán)境污染。影響石膏附著水質(zhì)量分?jǐn)?shù)的因素有很多,如煙塵引起石膏(干態(tài))中的酸性不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)超標(biāo),石膏在漿液中的過飽和度[2],氧化空氣用量及利用率,石膏晶體的粒度形狀和大小,石膏漿離子質(zhì)量濃度過高,在線檢測儀表偏差影響運行人員對工況值的調(diào)整等,這些都將造成石膏脫水不暢。為了查找石膏附著水質(zhì)量分?jǐn)?shù)超標(biāo)的主要原因,對石膏皮帶上樣本進(jìn)行分析,結(jié)果見表1。

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3.1 影響石膏漿液品質(zhì)的因素

3.1.1 石灰石品質(zhì)

石灰石品質(zhì)的好壞直接影響到石膏漿液中硫酸鹽和亞硫酸鹽的質(zhì)量分?jǐn)?shù)[3],其雜質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)將造成離子的遷移性降低,石膏結(jié)晶變壞。從表2化驗室分析數(shù)據(jù)反映:石灰石漿液中Mg2+質(zhì)量分?jǐn)?shù)普遍偏高,不僅降低了石灰石的活性,增大漿液的黏度;而且石灰石磨得太細(xì)導(dǎo)致反應(yīng)速度太快,進(jìn)入系統(tǒng)的石灰石漿液與SO2迅速反應(yīng),生成大量細(xì)小針狀及層狀晶體[4],造成包裹,無法形成合格的短柱狀或粒狀晶體,進(jìn)而影響副產(chǎn)物的沉淀,致使石膏中殘留過量的Mg2+(表1)堵塞真空皮帶機上的濾布,影響石膏的脫水性能。

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3.1.2pH 

石膏結(jié)晶體粒徑越大,其脫水性能越好[5]。漿液的pH 值是控制石膏粒徑的主要因素,工藝上通過控制石膏漿液的相對飽和度來保證石膏的生成。吸收塔漿液池中的pH值是通過調(diào)節(jié)石灰石漿液的投放量來控制的,而加入塔內(nèi)新制備石灰石漿液的量取決于預(yù)計的鍋爐負(fù)荷、SO2含量以及實際的吸收塔漿液的pH值。由表1數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):殘留在石膏中的CaCO3和CaSO3·1/2H2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏高,當(dāng)吸收塔循環(huán)漿液中含有的未溶解石灰石增多,隨著SO2的吸收,溶解度的變化使濾液中的CaSO3·1/2H2O析出沉積在石灰石表面,使石灰石顆粒表面鈍化,阻礙了石灰石在塔內(nèi)進(jìn)行充分的消溶反應(yīng)。50℃時不同pH值下石灰石、CaSO3·1/2H2O和CaSO4·2H2O的質(zhì)量濃度見表3。

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當(dāng)含有脫硫副產(chǎn)品石膏漿液從旋流器底部排出,殘留在石膏中CaCO3質(zhì)量分?jǐn)?shù)高,由于過高的pH值造成漿液中的HSO-3和未溶解CaCO3的增加,又影響了Ca2+、HSO-3和O2之間的氧化反應(yīng)速度[6]。當(dāng)氧化風(fēng)量無法滿足系統(tǒng)要求,將改變CaSO3·1/2H2O的氧化速率,進(jìn)而影響漿液中石膏的相對過飽和度,導(dǎo)致CaSO3·1/2H2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏高、CaSO4·2H2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏低,附著水質(zhì)量分?jǐn)?shù)上升。該廠石膏中CaSO3·1/2H2O、CaCO3和CaSO4·2H2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨pH值的變化曲線見圖2。

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3.2 影響脫水系統(tǒng)的正常運行

3.2.1 廢水排放量不穩(wěn)定

脫硫系統(tǒng)中排出的廢水取自廢水旋流器的溢流,夾雜了從飛灰、脫硫劑中帶來的雜質(zhì)以及未溶解的石灰石。在FGD系統(tǒng)中,Cl-主要以可溶性的CaCl2存在。隨著系統(tǒng)運行,Cl-會在系統(tǒng)中不斷富集;與Cl-一樣,飛灰也會在系統(tǒng)中不斷積累。為了保證石膏純度,降低石膏中雜質(zhì)質(zhì)量濃度,必須排放廢水。由于該廠一直燃用低硫煤,Cl-質(zhì)量濃度低未超出設(shè)計(限)值,廢水排放量應(yīng)根據(jù)Cl-質(zhì)量濃度和微細(xì)粉塵質(zhì)量濃度來確定排放量。圖3為石膏附著水質(zhì)量分?jǐn)?shù)與運行參數(shù)的關(guān)聯(lián)圖。

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從圖3可以看出:廢水的排放量極不穩(wěn)定。只有一套脫硫系統(tǒng)投運時,廢水排放量時高(26.1m3/h)時低(16.72m3/h),當(dāng)兩套系統(tǒng)同時投運時,廢水排放量也有時低至18m3/h;遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于設(shè)計流量40m3/h。經(jīng)查找運行記錄發(fā)現(xiàn):石灰乳制備系統(tǒng)的制備箱料位計長期堵塞,無法正常投運,致使廢水排放量少而不穩(wěn)定,導(dǎo)致吸收塔漿液中的雜質(zhì)質(zhì)量濃度增加,石膏中酸性不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加(數(shù)據(jù)見表1),影響了石膏結(jié)晶體的長大,堵塞了游離水在結(jié)晶之間的通道,使石膏脫水變得不暢。

3.2.2 真空度的影響

從圖3可見:真空度與石膏的附著水呈規(guī)律性變化,真空度高時,石膏附著水質(zhì)量分?jǐn)?shù)增大。皮帶機的真空度突然升高,意味著脫水設(shè)備運行不正常,或者石膏漿液本身性質(zhì)的變化。經(jīng)檢修人員現(xiàn)場檢查脫水設(shè)備運行正常,查表1數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)石膏中的雜質(zhì)和CaSO3·1/2H2O質(zhì)量分?jǐn)?shù)呈上升趨勢,說明單純提高真空度非但沒有降低石膏的附著水質(zhì)量分?jǐn)?shù),反而使含有大量水分的CaSO3·1/2H2O的晶族呈開放多孔狀,未氧化的CaSO3·1/2H2O在石膏晶體上結(jié)晶,細(xì)小顆粒吸附著大量的漿液,致使石膏粒徑層次不齊,呈針狀的漿液堵塞濾布,造成石膏脫水性能變差。

3.2.3 濾布堵塞

濾布堵塞也是直接影響石膏脫水效果的因素之一。造成濾布堵塞的原因有很多:Cl-、飛灰、濾餅沖洗水不足、噴嘴堵塞等。排除設(shè)備原因,從圖3可知:在啟排石膏時濾餅沖洗水并沒有定期連續(xù)開啟,脫水后的石膏濾餅在沖洗不夠或沒有沖洗的情況下,Cl-、雜質(zhì)在系統(tǒng)中不斷富集,使石膏的脫水性降低。

4 控制措施

4.1 選擇合適的pH值,確保石灰石漿液品質(zhì)

雖然漿液中pH值的增加在一定程度上可以提高脫硫效率,但通過增加石灰石供應(yīng)量來提高脫硫率的裕度并不大[7]。根據(jù)鄧志銀等[8]的研究,CaSO4的晶須生長過程隨pH值增加先增加后降低,選擇pH值為5.0~5.6時適宜,此時酸性氣體的脫除率和石灰石的溶解速度高。通過加入石灰石將吸收塔漿池內(nèi)的pH值控制在范圍內(nèi),并選用含堿低、有害雜質(zhì)較少的石灰石漿液,既可以保證較高的脫硫率,又可以得到高品位的石膏晶體;同時還可降低設(shè)備的結(jié)垢速率。

4.2 加強化學(xué)分析工作

加強化學(xué)管理工作,確保吸收塔漿液成分正常。分別制定日常運行和事故狀態(tài)下分析項目和頻次的工作制度,根據(jù)脫硫效果和化學(xué)分析報告,及時調(diào)整氧化風(fēng)機風(fēng)量,使?jié){液中的CaSO3完全氧化成CaSO4,建立監(jiān)測數(shù)據(jù)與運行操作緊密聯(lián)系的分析管理制度,使監(jiān)測數(shù)據(jù)真正起到監(jiān)督、指導(dǎo)運行的作用。

4.3 加強設(shè)備維護(hù)和運行管理

為保證吸收塔內(nèi)反應(yīng)正常進(jìn)行及石膏的品質(zhì),必須保證廢水的連續(xù)穩(wěn)定排放和濾餅沖洗水流量,以降低吸收塔內(nèi)Cl-和雜質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù);嚴(yán)密監(jiān)視皮帶機運行參數(shù),控制皮帶機真空度,加強對運行人員的培訓(xùn)管理,使他們可以利用表盤數(shù)據(jù)定性分析石膏品質(zhì),對運行工況值做出相應(yīng)調(diào)整,及時修正不正常工作狀態(tài)。

5 結(jié)語

石膏的氧化、結(jié)晶過程主要在吸收塔漿池內(nèi)進(jìn)行,漿液必須在吸收塔內(nèi)有足夠的停留時間,以生成結(jié)構(gòu)致密、粒徑分布合理的結(jié)晶,才能保證其脫水率。FGD系統(tǒng)就像一個“化工廠”,只有從系統(tǒng)化學(xué)循環(huán)中獲得經(jīng)驗和知識,才能控制好吸收塔內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)和結(jié)晶條件,調(diào)整好石膏脫水系統(tǒng)設(shè)備狀態(tài),減少漿液中Cl-、CaSO3·1/2H2O和雜質(zhì)的質(zhì)量分?jǐn)?shù),防止濾布堵塞,降低石膏附著水質(zhì)量分?jǐn)?shù)。




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