吸收塔漿液品質(zhì)惡化原因分析及應(yīng)對(duì)措施
2019-11-15 來(lái)自: 威海市銘遠(yuǎn)環(huán)保科技有限公司 瀏覽次數(shù):1433
吸收塔漿液品質(zhì)惡化原因分析及對(duì)策
某電廠7號(hào)、8號(hào)機(jī)組經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間地運(yùn)行,脫硫系統(tǒng)出現(xiàn)了不少異?,F(xiàn)象,主要表現(xiàn)在石膏漿液品質(zhì)惡化,吸收塔溢流管起泡嚴(yán)重。
1.石膏漿液品質(zhì)惡化。
1.1 脫硫石膏漿液品質(zhì)惡化,顏色明顯變黑,石膏漿液反應(yīng)活性降低,影響脫硫效率降低,同時(shí)影響脫硫石膏品質(zhì)變差,水分和雜質(zhì)含量增加,顏色明顯變黑。如下圖:
1.2 原因分析:
(1)長(zhǎng)期燃用低熱量、高灰份煤種(設(shè)計(jì)10%,實(shí)際20%左右),通過(guò)電除塵后煙氣含塵量大幅增加,煙氣進(jìn)入脫硫系統(tǒng),被脫硫石膏漿液吸收,由于石膏漿液不能大量外排,長(zhǎng)期在吸收塔內(nèi)循環(huán)濃縮,造成石膏漿液顏色明顯變黑。
(2)燃用高灰分煤種后,氣力輸灰系統(tǒng)無(wú)法滿足輸送高灰煤種的能力,輸灰管道堵塞,輸灰曲線異常,無(wú)法滿足正常輸送,為確保電除塵的灰斗料位正常和氣力輸灰系統(tǒng)運(yùn)行正常,降低電除塵各電場(chǎng)運(yùn)行二次電流,促使更多灰塵進(jìn)入脫硫吸收塔內(nèi),惡化石膏漿液品質(zhì)。
1.3 處理措施:
(1)通過(guò)工藝水對(duì)吸收塔石膏漿液進(jìn)行置換。
(2)盡量將脫硫廢水和濾液水外排至脫硫廢水池,減少濾液水回流至吸收塔的流量。
(2)在確保輸灰系統(tǒng)運(yùn)行正常前提下,盡量提高電除塵各電場(chǎng)運(yùn)行二次電流,提高電除塵除塵效率,降低進(jìn)入吸收塔灰塵量。
(3)積極聯(lián)系燃料部,根據(jù)煤場(chǎng)存煤情況,合理?yè)綗蜔崃扛呋曳置悍N。
(4)運(yùn)行人員監(jiān)視出口SO2濃度變化和脫硫效率。
2.吸收塔起泡嚴(yán)重。
2.1 脫硫吸收塔存在起泡現(xiàn)象,黑色泡沫從脫硫旁路煙道擋板疏水處流出,泡沫出現(xiàn)頻率和泡沫面積逐漸增加,大量泡沫流向廠區(qū)地面,不僅污染環(huán)境,還會(huì)影響脫硫系統(tǒng)運(yùn)行安 全。如下圖:
2.2 原因分析:大量灰塵進(jìn)入脫硫吸收塔內(nèi),使石膏漿液長(zhǎng)時(shí)間惡化變質(zhì),引起吸收塔起泡現(xiàn)象,并進(jìn)入脫硫煙道內(nèi)流出。
2.3 處理措施:(1)定期加入脫硫消泡劑,消除泡沫。
(2)控制脫硫吸收塔液位在規(guī)定范圍內(nèi),防止泡沫溢流至脫硫增壓風(fēng)機(jī)入口煙道內(nèi)。
(3)每班檢查#7、8脫硫增壓風(fēng)機(jī)入口處和7B、8A引風(fēng)機(jī)出口煙道處疏水情況,發(fā)現(xiàn)異常立即處理。
(4)監(jiān)視脫硫效率,若脫硫效率下降,應(yīng)逐步采用工藝水液置換吸收塔漿液,補(bǔ)充新鮮的石灰石漿液。